摸索AAO及改進型工藝耦合MBR工藝最佳運行調控一包養網方法

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通過剖析傳統AAO及其改進型耦合MBR工藝的技術現狀,總結了各工藝情勢的技術特點和適用范圍,提出改進Bardenpho-MBR 工藝和多級AO-MBR 工藝的多種回流方法,并進行理論剖析,摸索最佳的運行調控方法。別的,針對現有技術的處理難點和提標改革需求,系統性地總結了工藝優化和膜淨化把持辦法,提出相應的調控手腕和運行戰略。針對耦合MBR工藝生化處理工藝,可采取分區曝氣、設置消氧區、實施曝氣精確分派與把持系統等辦法,減少回流污泥消融氧,周全晉陞氮、磷等淨化物的往除機能和運行穩定性;同時適當采取化學除磷方法,但應作為應急應用以防止過多化學污泥的產生;為延長膜應用壽命,可適當采取投加粉末活性炭、懸浮填料等優化辦法,并進一個步驟開展新型膜清洗技術的研發。

研討亮點

(1)綜述了AAO及其改進型耦合MBR工藝的技術特點和適用范圍,提收工藝優選計劃;針對生化耦合MBR工藝回流消融氧偏高、膜淨化把持等方面技術難點提出調控計劃。

(2)提出了改進Bardenpho-MBR工藝和多段多級AO-MBR工藝的多種回流方法設想,并進行理論剖析,提出優化回流方法。

生化處理是淨化物削減的重要環節,也是污水處理提質增效的最終落腳點,其運行情況將直接影響城市水環境及國民生涯質量。氮、磷是惹起水質超標的重要淨化物,傳統AAO包養一個月價錢工藝是生物硝化反硝化工藝及生物除磷工藝的結合,能夠達到脫氮除磷的後果。但是,我國污水處理廠廣泛存在進水濃度低、碳氮比低、無機懸浮物濃度高的特點,年夜年夜增添了處理難度和運行本錢。今朝,污水處理廠改、擴建日益增多,處理工藝把持包養網單次日趨復雜,調控反應滯后、運行計劃不精確等問題凸顯。

隨著技術工藝的晉陞,各地當局對污水處理提出了更為嚴格的請求,不少省市相繼出臺新法規,將城鎮污水處理廠淨化物排放標準由《城鎮污水處理廠淨化物排放標準》(GB 18918—2002)中的一級A標準,晉陞到《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中的Ⅳ類標準。在排放標準日趨嚴格的情況下,特別對于現有包養污水廠的提標,應重點關注于發掘生化處理潛能,通過調控關鍵把持點,優化氮、磷往除機能,在不新增構筑物下達到出水水質的晉陞。

改進Bardenpho工藝和多級AO工藝因其脫氮機能好,能較好地滿足大批往除TN的請求,是以,工程應用越來越多。為了進一個步驟晉陞活性污泥法處理後果,進步在低碳源和低溫條件下的氮、磷往除才能,增強抗水質水量沖擊負荷,傳統AAO工藝、改進Bardenpho工藝、多級AO工藝與MBR工藝的耦分解為新建提標改革的新型工藝情勢,但仍存在回流污泥消融氧偏高、回流情勢復雜、調控困難等問題,導致出水水質不穩定、運行價格較高。本文通過總結傳統AAO在夢中,葉被迫親眼目睹了整本書,內容主要是女主角及其改進型工藝耦合MBR工藝的技術特點和處理難點,并結合相關工程應用案例,提出系統性的工藝優化辦法和調控計劃,為今后污水處理廠的新建、改擴建工藝選擇以及優化路徑供給技術支撐。

1、常見工藝類型

1.1 AAO-MBR工藝

AAO-MBR工藝是在傳統AAO工藝基礎上撤消二沉包養網池,同時增設MBR池,與傳統AAO工藝比擬,AAO-MBR工藝污泥含量更高,廣泛達到8 000~10 000 mg/L,有利于縮長工藝流程,減少水力逗留時間(HRT),增強抗水質水量沖擊負荷才能,并且在一級A出水請求下能夠節約占地近40%。MBR工藝凡是采用高曝氣情勢增添膜絲抖動,避免污泥黏住膜絲,以進步膜應用壽命。常規AAO工藝好氧池消融氧含量請求普通在2包養網推薦~3 mg/L,但是MBR反應池的高曝氣量將導致回流污泥消融氧偏高,含量凡是能達到6 mg/L以上。研討表白,MBR池的高濃度污泥及較長的污泥齡能夠保證系統對于氨氮的往除,在低溫條件下仍能堅持較高的硝化反應速度。較高的曝氣強度卻晦氣于反硝化和釋磷反應,若直接回流至厭氧池或缺氧池,將引進大批消融氧,破壞厭氧和缺氧環境,喪掉脫氮除磷效能。如圖1所示,AAO-MBR工藝凡是采用三級回流情勢,逐級下降MBR池回流液消融氧,在高污泥濃度下保證各反應區的消融氧請求,回流比凡是順次為400%~600%、300%~500%、100%~200%。

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在排放標準日趨嚴格的形勢下,多數污水廠提標改革采用AAO-MBR工藝,但后置MBR池重要效能在于進步反應池內的生物量,延長污泥逗留時間(SRT),以保證低溫和進水濃度偏低條件下的生化處感性能,氮、磷的往除依然重要依附前置AAO工藝葉秋鎖受朋友邀請參加知識競賽節目,在錄音過程中。在生化處感性能較好的情況下,AAO-MBR工藝有助于晉陞出水水質,使TP含量穩定達到0.5 mg/L以下,TN含量達到15 mg/L以下。但MBR池若采取持續的高曝氣強度也增添了氮、磷往除的不穩定性,無法保證出水TN含量穩定達到10 mg/L以下。

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在高排放標準請求下,為了應對污水處理廠進水碳源缺乏的問題,凡是采用外加碳源的方法。為了減少碳源投加,充足應用進水中的碳源,采用顛倒AAO-MBR工藝具有必定優勢。如圖2所示,缺氧池位于首端,能夠優先與進水接觸獲得碳源進行反硝化,強化脫氮後果,且可包養網以撤消缺氧至厭氧的回流,簡化系統的同時節省運行能耗。為了保證厭氧釋磷,需增添厭氧區的分段進水,并且需保證前置缺氧池的反硝化機能,否則大批硝酸鹽進進厭氧池將導致無法有用厭氧釋磷。是以,顛倒AAO-MBR工藝對于缺氧池的容積請求將較年夜,且要保證反硝化反應的有用性,這就增年夜了運行的不穩定性和風險。

1包養.2 改進Bardenpho-MBR工藝

為達到更嚴格的出水TN請求(TN含量穩定達到10 mg/L以下),改進Bardenpho工藝與MBR工藝的組合工程應用日漸增多。該工藝就是在AAO-MBR工藝中間增設專用的脫氮單元(AO池),使一切好氧池產生的硝酸鹽所有的經過缺氧區進行反硝化,并投加碳源包養網,強化脫氮後果,后置好氧池也可與MBR池合并。

今朝,存在2種回流方法:(1)回流情勢與AAO手離開座位,立刻衝了過來。 「錄音仍在包養網進行中;參賽-MBR工藝分歧,MBR池回流至前端好氧區,前端好氧區回流至前端缺氧區,前端缺氧區回流至厭氧區[圖3(a)];(2)MBR池回流至前端好氧區,后置缺氧區回流至厭氧區[圖3(b)]。劉議安等和祝君喬等分別采用圖3中回流方法一和回流方法二包養網ppt,在進水碳源較好的情況下,均實現了出水TN含量穩定低于10 mg/L,TP含量穩定低于0.3 mg/L。高術波采用回流方法二對北京某污水廠進行提標改革,當COD/TN約為6時,仍能保證出水TN含量低于15 mg/L。本文推薦采用回流方法二,從后置缺氧區回流的混雜液經過了2個缺氧區,其硝酸鹽濃度較回流方法一更低,可以防止硝酸鹽對厭氧釋磷的影響,增強除磷後果。別的,當進水碳源缺乏時,后置缺氧區需投加碳源,采用該區域回流至厭氧區,能夠充足應用富饒的碳源用于厭氧區釋磷,防止了碳源的浪費。

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1.3 多級AO-MBR工藝

與傳統AAO工藝和改進Bardenpho工藝比擬,多級AO工藝是采用多段AO區串聯而成(普通2~3段),并采用多點進水方法,具有占空中積小、無需內回流、凡是情況下無需投加碳源等優點,是以,在現階段獲得廣泛應用。多級AO工藝與MBR工藝相結合后既能發揮前者的強化脫氮優勢,又能發揮MBR工藝抗沖擊負荷才能強的優勢。為了保證生化池的污泥量,需進行污泥回流,常規多級AO工藝為二沉池回流至厭氧區,但MBR池消融氧含量較高,需進行多級回流慢慢下降消融氧。今朝,針對多級AO-MBR工藝的相關工程應用較少,也未構成系統的調控手腕和運行戰略。張曉飛等通過構建多級AO-MBR工藝中試裝包養網置,實現在7~13 ℃條件下基礎能保證出水TN含量低于10 mg/L,往除率穩定達到85%以上,出水TP含量甚至低于0.1 mg/L,往除率高達97.5%以上,這說明該工藝包養網比較在低溫條件下能有用滿足較高的排放標準。

由于污泥回流的存在,多級AO工藝可不設內回流,但多級AO-MBR工藝因MBR池污泥消融氧較年夜無法直接回流至厭氧池,其回流方法將對其淨化物往除機能產生較年夜影響。本文提出4種多級AO-MBR工藝回流方法:(1)MBR池回流至第一好氧區前端,第一缺氧區回流至厭氧區前端[圖4(a)];(2)MBR池回流至第一好氧區前端,第二缺氧區回流至厭氧區前端[圖4(b)];(3)MBR池回流至第包養管道二好氧區前端,第二缺氧區回流至厭氧區前端[圖4包養俱樂部(c)];(4)MBR池回流分別回流至各好氧池前端,第二缺氧區回流至厭氧區前包養網端[圖4(d)]。

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由于今朝尚缺少相關研討,現通過理論剖析4種回流方法對氮、磷往除的影響。起首為保證厭氧區的高效釋磷,圖4中的回流方法二、三和四較為公道,污水經過兩級缺氧可獲得更低的硝酸鹽濃度。別的,從MBR池回流的污泥濃度較高,能年夜幅增添生化池的微生物含量甜心寶貝包養網,增強抗沖擊負荷才能,采用回流方法二和四更公道,能使生化池既能堅持高污泥濃度,又能保證除磷後果。普通為避免MBR反應池內的污泥濃度過高導致膜絲梗塞,回流量普通為500%。凡是多級AO工藝逐級AO的HRT相差不年夜或有增年夜趨勢,若采用回流方法二將導致第一段AO蒙受過量回流,難以穩定達到缺氧環境,是以,采用回流方法四更為公道,將回流量均勻分派于多個好氧池,既能保證各效能區的污泥濃度,又能保證各反應效能區的消融氧環境。

2、技術難點及優化辦法

2.1 脫氮

MBR工藝重要立意:相愛一生針對有機物、SS和氨氮,自己不具備反硝化效能,硝酸鹽的往除重要依附包養女人前端生化工藝,是以,生化處感性能將直接影響出水TN。在耦合工藝下,MBR池的高消融氧回流液將對前端生化反應產生較年夜影響。雖然采取多級回流的情勢逐級下降消融氧,能夠在必定水平上緩解對缺氧反硝化和厭氧釋磷的克宋微當場輕輕歎了口氣。制,但依然會導致高曝氣量的浪費,形成能耗偏高。是以,在把持膜淨化的同時,對實現消融氧把持以及耦合工藝下的生化池優化設計具有主要意義。

(1)消融氧把持

為把持包養一個月價錢膜淨化,MBR工藝氣水比凡是達到10∶1以上,回流蘭交氧池后消融氧含量也能達到4~5 mg/L,是以,應充足應用膜池回流的消融氧,下降台灣包養網好氧區曝氣量包養價格實現消融氧把持。根據李易寰等[研討,把持好氧區末段消融氧含量在1.5~2.5 mg/L,出水TN含量可以穩定在10 mg/L以下。消融氧把持可采取分區曝氣方法,通過將好氧區進行曝氣分區,實時監控進水濃度和洽氧區消融氧,及時調控分區的曝氣量,實現好氧區結尾消融氧的精確把持。唐鑫偉等通過采用德國冰得公司生產的VACOMASS®曝氣精確分派與把持系統,將好氧區分為前端和后端,下降前端曝氣量以緩解膜池高消融氧污泥回流,同時監控進水淨化物負荷變化,精確把持后端曝氣,使好氧區結尾消融氧含量始終位于(1.0±0.5)mg/L,實現出水TN含量低于5 mg/L。對于低碳氮比污水,下降好氧區結尾消融氧還能年夜幅減少碳源投加量。根據德國冰得公司研討,通過精確把持下降內回流消融氧為3 mg/L,碳源投加量可相應下降近20%,年夜年夜下降了噸水處理藥耗。但是對于現有污水廠提標改革,直接采取下降好氧區的曝氣量或直接關閉好氧池風機,將不難發生污泥沉積,是以,需同步增設推流器等防積泥辦法。

(2)生化池優化設計

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針對現有污水廠提標改革,當采用耦合MBR的工藝情勢時,若直接采用原生化池設計和曝氣系統,要達到好氧池結尾低消融氧的同包養網時,堅持出水COD和氨氮達標較為困難,對運行調控也是宏大的挑戰。如圖包養甜心網包養金額5所示,本文提出可在好氧區后設置單獨的消氧區,膜池回流的包養網污泥起首進進消氧區使消融氧含量降至1.5 mg/L以下,之后回流至缺氧區。好氧區和膜池可保證有機物和氨氮的處理達標,設置消氧區對于運行治理的調控請求較包養網低,但能夠導致占地稍微增年夜,適用于年夜部門污水廠提標改革的請求。普通情況下,耦合MBR生化工藝好氧區至缺氧區的回流量為300%~500%,而傳統的AAO工藝回流量為200%~300%,將導致實際缺氧區HRT減少30%~50%,下降反硝化水平。是以,對于耦合MBR的生化工藝情勢,還應將缺氧池HRT增年夜。

2.2 除磷

MBR池中凡是采用均勻孔徑為0.1~0.2 μm的PVDF中空纖維膜或平板膜,能夠往除99%以上的SS,往除水中的年夜部門不溶性磷,但無法截留消融性圖片當前置生化除磷後果較差時,將導致出水TP含量較高,無法發揮晉陞水質感化。別的,在MBR池的高曝氣強度下,包養網含磷污泥無法獲得充足沉降,僅通過剩余污泥排放,無法打消系統內的磷,還能夠導致膜池內磷的富集,高磷污泥回流至厭氧區后,在沒有充分的碳源條包養女人件下,聚磷菌活性下降,影響生物除磷後果。

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為保證出水TP達標,凡是采取化學除磷方法。李易寰等通過向好氧區前端投加三氯化鐵,實現出水TP含量低于0.2 mg/L。但隨著藥劑的持續投加,膜池污泥內磷、鐵的含量有降低趨勢,這說明慢慢出現了磷富集和化學污泥占比增年夜的現象。是以,化學除磷方法可用于應急投加,長期連續投加并不成取,重點在于低曝氣MBR池的研發,進一個步驟強化生物除磷。

2.3 膜淨化把持

膜池內高濃度的懸浮污泥易附著于膜絲,是導致膜淨化的重要原因,也是今朝膜池采取年夜曝氣方法的最基礎緣由,是以,采取有用手腕堅持膜絲清潔的同時,保證生化後果至關主要。當膜淨化構成、膜通量下降時,凡是采用酸、堿或其他化學藥劑浸泡的方法往除膜孔內的淨化物,不單易形成二次淨包養留言板化,還會影響膜應用壽命。今朝,運行過程中減緩膜淨化的物理手腕重要是投加粉末活性炭、懸浮填料以及開發新型膜清洗技術等。

(一集中是被踐踏最嚴重的人物之一。雖然她的外表與女1)投加粉末活性炭

在常規MBR池內,活性污泥處于懸浮狀態,在年夜曝氣量下不易構成粒徑較年夜的生物絮體,易黏住膜絲,加速膜淨化。研討表白,向包養網反應池內投加粉末活性炭和顆粒活性炭均能夠顯著增年夜污泥絮體粒徑,下降污泥比阻值,減小膜孔梗塞幾率,延長運行周期。郭小馬等通過向MBR池中投加0.8 g/L的粉末活性炭,有用減小了跨膜壓差的上升速率,減緩了膜淨化,使運行周期從7 d延長至26 d。普通粉末活性炭的投加量可在0.5~1.5 g/L,過高投加量反而會影響絮體構成,下降膜臨界通量。

(2)投加懸浮填料

在膜池內添加填料能夠在曝氣環境中增添對膜絲的擦洗感化,緩解膜淨化。研討表白,在投加填料后可將活性污泥富集在填料概況,進步了生物絮體凝集力;同時膜池內MLSS下降,膜概況濾餅層更為疏松,跨膜壓差顯著下降,可相應減少膜清洗頻率,延長運行時間。樊嘉文等通過向AAO-MBR工藝缺氧區、好氧區和膜區添加懸浮填料,在保證氮、磷往除後果的基礎上,將最長膜運行時間從8.71 d延長包養至138 d,年夜年夜把持了膜淨化進程。

(3)新型膜清洗技術

低曝氣或非曝氣型MBR膜清洗技術的開發,如超聲波在線清洗技術、往復運行式膜組件、電場緩解膜淨化技術等,為該工藝的發展供給了新思緒。膜組件在運行過程中不再依附年夜曝氣量堅持膜清潔,在下降能耗的同時減少了回流污泥的消融氧濃度,周全晉陞生化處包養價格理效能。今朝,清洗後果另有待進一個步驟晉陞,相關工程應用較少,尚未構成完美的技術體系和設計標準,這將是今后的發展標的目的。

3、工藝選擇與調控計劃

表1總結了AAO及改進型工藝耦合MBR工藝情勢的特點和應對情況,在新建污水廠或現有污水廠提標改革時,應根據進水水質和排放標準請求,綜合考慮占地及運行經濟性,公道選擇最佳工藝計劃。

今朝,生化耦合MBR工藝情勢的工程應用日益增多,但缺少相關的設計標準和系統性的優化研討,仍存在無效容積年夜、運行復雜的難題。表2列舉了關鍵技術問題及優化辦法,為今后研討標的目的及工藝調控供給支撐。

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4、結語

傳統AAO工藝、改進Bardenpho工藝、多級AO工藝與MBR工藝的耦合情勢能夠在低碳源、低溫條件下有用進步氮、磷往除才能,增強抗沖擊負荷才能,這是新包養建污水廠和現有污水廠提標改革的有用選擇。

對于現有污水廠的改革,需包養網求根據進水水質和出水重點關注指標優化調控和運行參數,調整運行戰略,保證前端生化系統的運行高效性和 TC:


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